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炼铁高炉添加废钢降耗增产工业实践

2021年01月20日  点击:[]

来源于:冶金之家

1 前言

废钢作为含金属铁的物料,仅需能量来加热和融化为铁水即可,因此废钢替代铁矿石的节能效果,主要体现在有效地降低高炉燃料比和提高高炉产量[1、2]。2018 年前,鞍钢 5 高炉、7 高炉、11 高炉利用系数较低,平均利用系数 2.1 t/(m3.d),平均燃料比 575kg/t 左右,与行业平均值:利用系数 2.3 t/(m3.d)、燃料比 530kg/t存在巨大差距。因此,根据鞍钢高炉原燃料条件,公司开展高炉直接使用废钢工业试验研究和应用实践, 确定适合于高炉使用的废钢质量标准,以及高炉使用含废钢炉料的操作方法,以期实现高炉使用废钢价值的最大化,扩大废钢的使用量,增加炼铁产量规模,提升高炉炼铁的竞争力,增加公司系统效益。从 7 月12 日开始进行废钢直接入炉工业试验,废钢使用量采用循序渐进增加方式,废钢比从 8kg/t 逐渐增加到15kg/t、50kg/t、80kg/t,最高达到 100kg/t,目前废钢比在 40kg/t 左右。与基准期(6 月 13 日到 7 月 11 日) 相比,随着入炉废钢比的增加,5 高炉增产降耗取得了一定效果
2 应用概况

2.1  工艺要求

(1) 废钢类型与尺寸要求。通过对各类废钢破碎机锤打 、挤压和分选加工可得到一定粒度范围的废钢。控制加入高炉中的废钢范围为 30~80mm,要求废钢中避免有尖锐的片、角、或条状物,以免划伤皮带;

(2) 定仓管理,目的是定好每批料的废钢配加量,均匀配加,利于焦炭负荷的调节和理论铁量的计算。由于鞍钢高炉为皮带上料,每批料添加废钢时,均先打开矿石料罐,再打开废钢料罐,保证废钢料不与皮带直接接触。

2.2 炉况变化

从 7 月 12 日开始进行废钢直接入炉工业试验,废钢使用量采用循序渐进增加方式,废钢比从 8kg/t 逐渐增加到 15kg/t、50kg/t、80kg/t,最高达到 100kg/t。

2.2.1 高炉顺行情况

使用废钢后,炉况顺行,风量能维持稳定。随着废钢用量增加,在维持相同压差 160-170 kPa 的前提下, 风量从 4820 m3/min 左右增加到了近 5000 m3/min,风量增大的趋势明显,说明使用废钢后高炉透气性得到了改善,高炉更容易接受风量。将废钢比作为自变量,风量作为因变量进行线性回归分析,分析结果见图 1。线性回归分析表明:5#高炉风量与废钢比同样呈正相关关系,废钢比增加 1kg/t,风量增加 1.4m3/min。

2.2.2 高炉燃料消耗情况

使用废钢后,高炉煤气流分布改善,燃料比和焦比下降明显,将废钢比加到 100kg/t 后,燃料比和焦比分别下降超过 50kg/t 和 20kg。将废钢比作为自变量,焦比和燃料比分别作为因变量进行线性回归分析,分析结果见图 2 和图 3。线性回归分析表明:5 高炉入炉焦比、燃料比与废钢比呈负相关关系,废钢比增加 1kg/t,入炉焦比降低 0.21kg/t,燃料比降低 0.54kg/t。

2.2.3  高炉入炉品位和增产情况

使用废钢后,日产量上升明显,且废钢使用越多,日产量上升越明显,尤其是试验二期,吨铁废钢量达到 30kg/t,高炉利用系数达到了 2.65t/(m3.d),增产约 5%。将废钢比作为自变量,入炉品位和生铁日产量分别作为因变量进行线性回归分析,分析结果见图 4 和图 5。线性回归分析表明:5 高炉入炉品位、生铁日产量与废钢比呈正相关关系,废钢比增加 1kg/t,入炉品位增加 0.03%,生铁日产量增加 5.67t/d。




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